
nm500耐磨鋼板商家分享:首鋼京唐球團智能過程控制技術開發(fā)與應用
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近年來,我國的制造業(yè)尤其是傳統制造業(yè)面臨著巨大的生存壓力,勞動力成本迅速攀升、產能過剩、競爭激烈等因素,迫使制造業(yè)進行轉型升級[1]。隨著市場的劇烈變化,作為傳統制造業(yè)典型代表的鋼鐵企業(yè)同樣面臨著調結構、去產能、提質量、降成本等一系列問題。在當前情況下,鋼鐵企業(yè)應該按照《中國制造2025》規(guī)劃的方向,努力實現創(chuàng)新驅動,推進智能制造,為企業(yè)的生存與發(fā)展尋找內生動力,實現轉型升級的新突破[2]。2016年首鋼提出要完善“制造+服務”能力,重點聚焦智能制造。在此背景下,首鋼京唐球團生產線著力進行了智能過程控制技術的開發(fā)和應用,本文就該技術的開發(fā)和應用情況進行簡要介紹,鑒于球團主體設備焙燒機已經實現智能控制,此次改造以配料、造球等附線工藝為主。
2 硬件網絡結構設計
本次升級改造,球團二級智能系統硬件網絡結構圖如圖1。

網絡采用基于TCP/IP協議以太網。服務器采用雙網卡,分別接入一級網和二級網;服務器、客戶機、工程師站采用一級網與服務器通訊;二級網采用防火墻軟件配置方式和MES進行接口通訊;與MES接口需要的硬件防火墻由用戶提供配置,用戶保證球團二級和MES網絡通暢。
一級網絡:服務器接入點不少于4個(2個備用);客戶端接入點不少于2個(1個備用);工程師站接入點不少于2個,現場二級調試不少于2個;
二級網絡:按需要進行訪問設置。
3 智能過程控制技術開發(fā)與應用
在架構上,智能過程控制系統以L2級系統為核心進行開發(fā),二級系統包含系統運行的軟件,通訊程序、HMI程序、模型程序、數據庫,以實現球團生產過程數據采集通訊、模型計算控制、人機交互、數據存儲功能。
L2級過程控制計算機系統,是基于基礎自動化系統之上的自動控制系統,主要功能是獲取L1級的生產實時數據和各類化驗數據,完成生產過程的數據處理、技術計算、專家系統運算、操作指導、作業(yè)管理、數據存儲等。L2級計算機還將與原料計算機、檢化驗中心計算機通信,開發(fā)和L3生產管理計算機接口,接受外部計算機提供的參考數據和生產指令,同時向外部計算機系統匯報球團生產狀況的信息。將上述兩種功能集成在一個完整的計算機控制系統中,形成了完整的二級系統。
在功能上,按兩個子系統進行開發(fā),分別是質量智能閉環(huán)控制子系統、生產過程智能閉環(huán)控制子系統和生產信息管理子系統,兩個子系統共同作用,實現生產全程的智能控制。

考慮智能上料系統與智能輸灰系統設計與實際情況相關性較大,通用性較差在此不作介紹,僅對智能配料、智能造球、智能水分控制作詳細介紹如下:
3.1 智能配料系統、(成分控制)智能閉環(huán)控制子系統
該子系統主要用于實現球團礦化學成分的智能閉環(huán)控制,主要包括SiO2、TiO2和MgO三種成分的控制。現以SiO2為例說明控制過程。其中在線閉環(huán)控制,主要包括前臺操控和后臺模型計算兩部分。
前臺操控部分:配料計算、調控參數、動態(tài)下料信息顯、手動配比干預。
后臺模型計算:完成模型計算,自動下發(fā)配比。
(a)模型輸入
模型輸入項如表1所示。

(b)模型原理
智能配料計算模型主要依據物料平衡原理,根據各種物料成分及配比,計算出混合料及成品球的成分,計算公式如下:
計算干成分用干配比,計算濕成分用濕配比
混鐵礦(YT)各組分計算公式為:

后臺模型計算的調節(jié)思路通過前饋+反饋的控制方法來實現。
前饋量:偏差E1= N小時前的計算值-當前計算成分
反饋量:偏差E2=目標成分-當前成品球的檢化驗結果
建議配比=上次配比+P1
E=E1*k1+E2*(1-k1),將3*E0作為E的最大值,即當E3*E0 時,E3*E0
如果 |E2|≤E0 ,則 P1 =0
否則 P1 = P0*E/3*E0

Min≤最終建議配比=上次配比+P1≤max
其中,min為該配比的最小范圍,max為該配比的最大范圍。
調節(jié)功能完善:
每獲得一批成品球化驗結果,計算連續(xù)兩批的偏差E上,E本。
(1)當E上≥E0且 E本≥E0且上次調節(jié)被采納到當前時間>t時;
(2)當E上≤-E0且E本≤-E0且上次調節(jié)被采納到當前時間>t時;
滿足1)或2)計算E=(E上+E本)/2,根據E 從上表中尋找p1,其它情況一律不調節(jié),只輸出當時的SiO2。
(c)模型輸出
經上述計算,模型輸出項如表3所示。

該模型上線應用后,減少了大量的人工計算,成品球團礦目標SiO2±0.15%穩(wěn)定率明顯提高,較模型投入前平均提高4.09%。

3.2 智能造球模型
本模型主要用于實現單臺造球機的智能閉環(huán)控制和多臺造球機的料量聯動閉環(huán)控制,是智能球團的重點和難點,現以單臺造球機智能閉環(huán)控制的實現方式說明如下。
在造球機下方的生球皮帶末端安裝一套在線生球粒度分析系統,該系統利用高清相機連續(xù)拍攝生球畫面,形成高清圖像,利用系統內嵌分析軟件,使用圖像識別技術對所拍圖像粒度識別,判斷出不同粒級范圍所占的比例,將判斷結果傳輸至服務器內的L2智能造球模型,模型得到實時粒度數據后與預定規(guī)則做比較,判斷當前粒度是否在目標范圍內,若不在目標范圍,根據所判斷的偏大或是偏小結果和模型內的模糊控制規(guī)則對造球機的補水量、給料量和轉速進行單一或多重調節(jié)。造球機的補水量調節(jié)通過精密的計量泵進行微量控制, 給料量通過調整定量給料機的頻率來調節(jié)。多臺造球機料量聯動閉環(huán)控制的實現方式如下,利用焙燒機入口前的稱重計量設備對總體入機量進行實時監(jiān)測,按照預設周期與目標值比較,根據比較結果判斷總料量需要調節(jié)的幅度,再將該幅度按照預設的規(guī)則分解給運轉中的造球機,實現總料量的目標調整。


(a)模型原理
大球(粒徑>16mm)增多時說明水量過大,小球(粒徑<8mm)增多時說明水量過小,根據“水多球大,水少球小”的原理,具體控制思路如下:
(1)當大球過多時,減水,當水量減至0時,大球任然過多,這時只有降圓盤轉速,最多降2檔,大球正常后,逐步恢復轉速到正常,如果大球仍然偏大則增加料量,最多2檔,大球還是偏大,提示報警建議人工操作,大球正常后逐步恢復原料量。
(2)當小球過多時,如果圓盤轉速低于工作轉速,則增加圓盤轉速到工作轉速,小球任然過多,加水,當水量加至上限時,減少料量,最多2檔,小球還是偏大,提示報警建議人工操作,小球正常后,逐步恢復料量。
(b)參數及變量說明
a<8mm 代表小球數量,a8-16mm 代表合格球數量,a>16mm代表大球數量,QH2O為加水流量,Zm為圓盤目標轉速,Z為圓盤實際轉速,Q為圓盤實際給料量,Qm為圓盤目標給料量,T為控制周期,H為加水上限,L為加水下限,A為a<8mm (小球)上限,B為a>16mm(大球)上限,Fw0為每次加減閥位量,Z0為每次加減轉速量,Q0 為每次加減給料量,Zn為加減轉速次數,Qn 為加減給料量次數。
(c)控制邏輯
(1)球大減水、降轉速、加料過程
當a<8mm16mm>=B時,比較當時的實際加水量QH2O,如果QH2O >L,則減少閥位:Fw=Fw上-Fw0;否則如果QH2O <=L且Z m -Z= Zn*Z0 且Qm-Q>- Qn*Q0,則Q=Q上+Q0,否則報警,提示人工操作。
(2)球小加水、加轉速、減料過程
當a<8mm>=A且a>16mm=H且Z m -Z>=Z0 時,則 Z=Z上+Z0 ,如果QH2O >=H且Zm =Z且Qm-Q< Qn*Q0,則Q=Q上-Q0,否則報警,提示人工操作。
(3)正常狀況恢復目標轉速與料量過程
當a<8mm16mmZ0,則Z=Z上+Z0,如果Zm –Z<-Z0,則Z=Z上-Z0 ;如果Z=Zm 且 |Qm –Q|<=Q0,則Q=Qm;如果Z=Zm 且 Qm –Q>Q0,則Q=Q上+Q0,如果Z=Zm 且 Qm –Q<-Q0,則Q=Q上-Q0 。
(4)非正常狀態(tài)自動退出過程
當a<8mm>=A 且a>16mm>=B時,報警并建議退出自動,改為人工操作。
該模型應用后,在國內首次實現了造球無人值守,全程自動造球,在大幅降低工人勞動強度的。從實際使用效果看,顯著提高了生球入機量的穩(wěn)定性,為后續(xù)焙燒工序的穩(wěn)定運行創(chuàng)造了良好的條件。

3.3 原料水分智能控制模型
自動打水功能主要是實現混合機物料的自動加水功能。主要包括水分偏差自動調節(jié)功能、料量變化延遲打水功能、停料停水保護功能三部分。

3.4 水分偏差自動調節(jié)功能
當目標水分跟實測水分出現偏差時,系統通過修改閥位輸出自動調節(jié)水量的大小。控制參數如下:

水分偏差分三個等級,E1,E2,E3;對應閥位(小閥)控制幅度的三個等級,W1,W2,W3。
該功能按周期執(zhí)行(對應參數,自動調節(jié)周期,默認1.5min),當調整周期結束時,根據水分偏差等級,調節(jié)相應的小閥閥位輸出。
3.5 料量變化延遲打水功能
當配混的下料量設定值發(fā)生變化時,通過延時一定的時間,系統自動加減一定的水量。
3.6 停料停水保護功能
停料停水:當系統停料時,立即關閉大閥和小閥。開始上料后延時3分鐘開閥,并給大閥賦值關閉前閥位值。
停料條件判定:當1#、2#、3#定量給料機均無運返、混合機旁路開關打開、實際料量低于50t/h、混合機停機滿足三者之一時,即為停料。
實現方式如下,在混合工段的混合機處進行打水,在打水管進口安裝一組并聯的水量調節(jié)閥,一個大閥+一個小閥,小閥用于微量打水時投入,大閥用于大量打水時投用,在打水管上布置一流量計用于檢測打水量,在混合機出口處布置一臺紅外水分儀用于實時監(jiān)測混合料水分。模型通過實時采集水分檢測值,并于目標水分進行比較,判斷偏差等級,并根據預設等級對打水閥門進行定量調節(jié)。該模型的開發(fā)與應用,大幅提高了混合料水分穩(wěn)定性,為造球工段提供水分最適宜的原料,進一步確保造球工段長期穩(wěn)定。

4 結論
首鋼京唐球團廠智能過程控制技術的開發(fā)應用涵蓋了質量閉環(huán)控制和過程智能控制,實現了從上料到造球的全流程智能控制覆蓋,其中智能造球在造球行業(yè)尚屬首次,有一定創(chuàng)新性和推廣意義。以上系統模型是基于京唐球團投產近10年來經驗的結晶和總結,是對現有主體智能控制系統的完善與補充,作為國內第一條新建帶式焙燒機,此次智能改造實施也進一步提升了它的整體技術水平和行業(yè)領先地位。
智能系統全面投入運行以來,設備運行可靠,模型準確度高,提高了質量控制和過程控制的精確性和穩(wěn)定性,提高了工作效率,降低了工人的勞動強度,達到了預期目的和效果。
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