零售nm400耐磨板廠家:邢鋼198m2燒結機提產(chǎn)降耗生產(chǎn)實踐
零售nm400耐磨板廠家:邢鋼198m2燒結機提產(chǎn)降耗生產(chǎn)實踐
1 影響提產(chǎn)的因素分析
我們通過對前期生產(chǎn)的過程總結,根據(jù)影響生產(chǎn)的主要因素確定攻關重點方向:
工藝操作方面:料溫低、配礦不盡合理、二次料垛偏小原料波動大、班組之間的操作差距明顯。
設備方面:燒結系統(tǒng)漏風嚴重、配料設備故障影響上料量、環(huán)冷系統(tǒng)冷卻效果差,跑紅料影響固耗及內(nèi)返、篩分系統(tǒng)設備維護不及時,浪費嚴重,影響成品礦輸出。
2 工藝操作方面的措施制訂及實施
2.1 提高料溫減少過濕層,增加混合料透氣性
198m2燒結機原有的混合料加熱用蒸鍋,因管道細堵塞嚴重,生產(chǎn)過程中很難達到持續(xù)穩(wěn)定的加熱效果。為了提高蒸汽對混合料的加熱效果,對混合料加熱管道進行改造,并選擇新的汽源。
首先,為了保證新增管道不被堵塞,采用DN50管道制作噴頭,噴頭制作成契形且在安裝時管道噴頭突出混合料礦槽內(nèi)部采用向下45度角方式,突出長度不大于60mm。噴頭數(shù)量根據(jù)實際情況采用前后均布四角加中間噴頭形式。其次,在汽源選擇上,不再使用低壓公司外網(wǎng)蒸汽,而是從燒結自產(chǎn)高壓蒸汽管路接出一路,使用余熱鍋爐高品質(zhì)蒸汽作為加熱汽源。
另外在紅泥罐通入蒸汽,對混合料添加水進行預熱;在混一皮帶加裝噴頭,使白灰提前消化,對料溫提高起到輔助作用。
上述方案實施后,使混合料礦槽兩側料溫由40度→60度以上,中間料溫從70度→85度以上。料溫的提高,對生產(chǎn)過程中過濕層的生成起到了明顯的抑制作用。從提溫后的生產(chǎn)看,日均提產(chǎn)80噸。
2.2 合理配礦,確?;旌狭暇哂休^好的燒結性能和成礦性
根據(jù)原料條件,進一步優(yōu)化配礦。具體為下調(diào)6%國內(nèi)精粉用量、增加6%金布巴粉用量;通過熔劑結構調(diào)整保證燒結白灰配比達到6%,控制機燒堿度在2.1-2.2之間,使原料成礦性得到提高;同時將進廠白灰氧化鈣含量提高到83%以上,在確保氧化鈣含量滿足生產(chǎn)的同時,降低白灰使用總量,提高含鐵原料配加。
這些措施的采取,在提產(chǎn)上綜合效果明顯。相同工況條件下,生產(chǎn)過程上表現(xiàn)為負壓由原來的-13.5~-14.5Kpa降低至-11.5~-13.5Kpa,上料量累計提高了5公斤,日均提產(chǎn)250噸左右。
2.3 為穩(wěn)定混勻料成分,逐步增加二次料場混勻料垛容
為了充分發(fā)揮二次料場作用,將2.5萬噸-3.2萬噸的垛容逐步轉換為5萬噸垛容。從而減少了換垛頻次,穩(wěn)定了混勻料質(zhì)量。對燒結過程的穩(wěn)定起到了保障作用。
2.4 確定合理工藝要求,縮小班組間差距,提高燒結生產(chǎn)整體效率
根據(jù)實際情況,具體完善如下生產(chǎn)操作要求:
生產(chǎn)過程控制:每班進行機燒和內(nèi)返礦的粒級監(jiān)測,每四小時進行料溫和水份粒度的檢測,以數(shù)據(jù)為依據(jù)進行生產(chǎn)調(diào)整,確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定;
整粒除塵灰及返礦使用:由于我廠整粒除塵灰直接進入返礦參與生產(chǎn),所以實行單倉均勻配加,杜絕因除塵灰加入使內(nèi)返大幅度波動的情況,使白班、夜班的生產(chǎn)達到了穩(wěn)定狀態(tài),班組間差距明顯縮小。
通過這些措施的落實,班均產(chǎn)量得到明顯提升。
3.1 燒結漏風治理
燒結生產(chǎn)以風為綱,沒有風量就沒有產(chǎn)量。為此,我們把漏風治理作為設備維護改造的主要工作,也作為提高產(chǎn)量的重要基礎工作。
由于設備老化,所以確定“時時檢查,時時處理”為治理原則,對燒結系統(tǒng)進行常規(guī)漏風整治。特別把機頭除塵器、煙道、風箱彎管等部位治理作為重點。隨著漏風治理的不斷進行,燒結系統(tǒng)漏風率由69-70%下降到66-68%;
另一方面,采用新技術,對設備存在缺陷和問題進行整改。比如:對老化嚴重的燒結機滑道進行改造:采用新型非剛性無油滑道密封替代原有的滑道-游板密封方式,使燒結機滑道漏風問題基本得到了解決;另外,對所有風箱進行內(nèi)部耐磨材料涂抹,減少日常磨損造成的漏風。
通過整改,燒結系統(tǒng)的漏風率由先前的66-68%下降到56-57%。產(chǎn)量平均提高252噸/天,燒結固體燃耗降低(下降)了0.8公斤/噸,電耗月平均下降了4.9度/噸。
3.2 解決工藝和環(huán)保改造等設備問題
為適應環(huán)保要求,我廠198m2燒結機配料除塵灰經(jīng)過后期改造,將除塵灰通過氣動輸入到白灰倉,直接配入混合料中。除塵灰對白灰的穩(wěn)定配入造成較大影響,主要表現(xiàn)為灰倉竄灰頻繁,下灰不穩(wěn),時常造成停機和水份波動。為了解決這個問題,我們將下灰倉口更換成變頻卸灰閥,配料控制程序相應改變,徹底解決了配料竄灰和下灰不穩(wěn)的問題。
3.3 環(huán)冷熱風,改造提高環(huán)冷機冷卻效率、降低燒結固體燃耗
我們對環(huán)冷機3、4段部位和燒結機7、8、9號風箱增加集氣罩,在環(huán)冷機上新增熱風管道與燒結機7、8、9號風箱上部密封罩聯(lián)通,利用燒結生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的負壓和環(huán)冷風機產(chǎn)生的正壓,將環(huán)冷機高溫冷卻廢氣引到燒結機參與燒結生產(chǎn)。
通過熱風投運前后相同原料和工況下的對比,燒結礦排礦溫度平均下降18.45度,最高排礦溫度由原來的大于150度降低至100度以內(nèi),固體燃耗配比降低0.02%。
3.4 根據(jù)實際改變篩分系統(tǒng)設備維護方式
根據(jù)生產(chǎn)過程中對生產(chǎn)返礦的跟蹤,發(fā)現(xiàn)篩分系統(tǒng)篩板更換周期制訂不合理,造成返礦中大粒級占比大,浪費嚴重。為此,篩板更換周期確定由6個月降為2-3個月,及時更換1#篩篩板,將返礦篩篩板更換為5mm篩板。相關措施實施后,內(nèi)返中大于5mm粒級降低20%,內(nèi)返比例同比下降3%。
3.5 強化精益改善,提高設備作業(yè)率
通過精益改善工作,將原來停機處理的問題,變?yōu)椴煌C處理,從而提高作業(yè)率,相應提高了燒結礦產(chǎn)量。
比如:混三皮帶不停主機更換、混七皮帶磨損的在線處理、板式給礦機螺栓的在線緊固、制粒機礦槽出料口改造等。上面這些精益改善工作的進行,在提高生產(chǎn)管理水平的同時,對燒結產(chǎn)量提升起到了促進作用。
4 效果評價
通過各項提產(chǎn)降耗措施的執(zhí)行,邢鋼198m2燒結機各項指標明顯提升,收到了較好的效果。燒結礦成品系數(shù)累計達到1.37噸/小時.平米,入爐日均產(chǎn)量穩(wěn)定在6500噸以上。較歷史同期提高1374噸,年創(chuàng)效7053.54萬元。
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