
零售nm400耐磨板廠家:邢鋼198m2燒結(jié)機(jī)提產(chǎn)降耗生產(chǎn)實(shí)踐
零售nm400耐磨板廠家:邢鋼198m2燒結(jié)機(jī)提產(chǎn)降耗生產(chǎn)實(shí)踐
1 影響提產(chǎn)的因素分析
我們通過(guò)對(duì)前期生產(chǎn)的過(guò)程總結(jié),根據(jù)影響生產(chǎn)的主要因素確定攻關(guān)重點(diǎn)方向:
工藝操作方面:料溫低、配礦不盡合理、二次料垛偏小原料波動(dòng)大、班組之間的操作差距明顯。
設(shè)備方面:燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng)嚴(yán)重、配料設(shè)備故障影響上料量、環(huán)冷系統(tǒng)冷卻效果差,跑紅料影響固耗及內(nèi)返、篩分系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)不及時(shí),浪費(fèi)嚴(yán)重,影響成品礦輸出。
2 工藝操作方面的措施制訂及實(shí)施
2.1 提高料溫減少過(guò)濕層,增加混合料透氣性
198m2燒結(jié)機(jī)原有的混合料加熱用蒸鍋,因管道細(xì)堵塞嚴(yán)重,生產(chǎn)過(guò)程中很難達(dá)到持續(xù)穩(wěn)定的加熱效果。為了提高蒸汽對(duì)混合料的加熱效果,對(duì)混合料加熱管道進(jìn)行改造,并選擇新的汽源。
首先,為了保證新增管道不被堵塞,采用DN50管道制作噴頭,噴頭制作成契形且在安裝時(shí)管道噴頭突出混合料礦槽內(nèi)部采用向下45度角方式,突出長(zhǎng)度不大于60mm。噴頭數(shù)量根據(jù)實(shí)際情況采用前后均布四角加中間噴頭形式。其次,在汽源選擇上,不再使用低壓公司外網(wǎng)蒸汽,而是從燒結(jié)自產(chǎn)高壓蒸汽管路接出一路,使用余熱鍋爐高品質(zhì)蒸汽作為加熱汽源。
另外在紅泥罐通入蒸汽,對(duì)混合料添加水進(jìn)行預(yù)熱;在混一皮帶加裝噴頭,使白灰提前消化,對(duì)料溫提高起到輔助作用。

上述方案實(shí)施后,使混合料礦槽兩側(cè)料溫由40度→60度以上,中間料溫從70度→85度以上。料溫的提高,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中過(guò)濕層的生成起到了明顯的抑制作用。從提溫后的生產(chǎn)看,日均提產(chǎn)80噸。
2.2 合理配礦,確保混合料具有較好的燒結(jié)性能和成礦性
根據(jù)原料條件,進(jìn)一步優(yōu)化配礦。具體為下調(diào)6%國(guó)內(nèi)精粉用量、增加6%金布巴粉用量;通過(guò)熔劑結(jié)構(gòu)調(diào)整保證燒結(jié)白灰配比達(dá)到6%,控制機(jī)燒堿度在2.1-2.2之間,使原料成礦性得到提高;同時(shí)將進(jìn)廠白灰氧化鈣含量提高到83%以上,在確保氧化鈣含量滿足生產(chǎn)的同時(shí),降低白灰使用總量,提高含鐵原料配加。
這些措施的采取,在提產(chǎn)上綜合效果明顯。相同工況條件下,生產(chǎn)過(guò)程上表現(xiàn)為負(fù)壓由原來(lái)的-13.5~-14.5Kpa降低至-11.5~-13.5Kpa,上料量累計(jì)提高了5公斤,日均提產(chǎn)250噸左右。
2.3 為穩(wěn)定混勻料成分,逐步增加二次料場(chǎng)混勻料垛容
為了充分發(fā)揮二次料場(chǎng)作用,將2.5萬(wàn)噸-3.2萬(wàn)噸的垛容逐步轉(zhuǎn)換為5萬(wàn)噸垛容。從而減少了換垛頻次,穩(wěn)定了混勻料質(zhì)量。對(duì)燒結(jié)過(guò)程的穩(wěn)定起到了保障作用。
2.4 確定合理工藝要求,縮小班組間差距,提高燒結(jié)生產(chǎn)整體效率
根據(jù)實(shí)際情況,具體完善如下生產(chǎn)操作要求:
生產(chǎn)過(guò)程控制:每班進(jìn)行機(jī)燒和內(nèi)返礦的粒級(jí)監(jiān)測(cè),每四小時(shí)進(jìn)行料溫和水份粒度的檢測(cè),以數(shù)據(jù)為依據(jù)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整,確保生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定;
整粒除塵灰及返礦使用:由于我廠整粒除塵灰直接進(jìn)入返礦參與生產(chǎn),所以實(shí)行單倉(cāng)均勻配加,杜絕因除塵灰加入使內(nèi)返大幅度波動(dòng)的情況,使白班、夜班的生產(chǎn)達(dá)到了穩(wěn)定狀態(tài),班組間差距明顯縮小。
通過(guò)這些措施的落實(shí),班均產(chǎn)量得到明顯提升。

3.1 燒結(jié)漏風(fēng)治理
燒結(jié)生產(chǎn)以風(fēng)為綱,沒(méi)有風(fēng)量就沒(méi)有產(chǎn)量。為此,我們把漏風(fēng)治理作為設(shè)備維護(hù)改造的主要工作,也作為提高產(chǎn)量的重要基礎(chǔ)工作。
由于設(shè)備老化,所以確定“時(shí)時(shí)檢查,時(shí)時(shí)處理”為治理原則,對(duì)燒結(jié)系統(tǒng)進(jìn)行常規(guī)漏風(fēng)整治。特別把機(jī)頭除塵器、煙道、風(fēng)箱彎管等部位治理作為重點(diǎn)。隨著漏風(fēng)治理的不斷進(jìn)行,燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng)率由69-70%下降到66-68%;
另一方面,采用新技術(shù),對(duì)設(shè)備存在缺陷和問(wèn)題進(jìn)行整改。比如:對(duì)老化嚴(yán)重的燒結(jié)機(jī)滑道進(jìn)行改造:采用新型非剛性無(wú)油滑道密封替代原有的滑道-游板密封方式,使燒結(jié)機(jī)滑道漏風(fēng)問(wèn)題基本得到了解決;另外,對(duì)所有風(fēng)箱進(jìn)行內(nèi)部耐磨材料涂抹,減少日常磨損造成的漏風(fēng)。

通過(guò)整改,燒結(jié)系統(tǒng)的漏風(fēng)率由先前的66-68%下降到56-57%。產(chǎn)量平均提高252噸/天,燒結(jié)固體燃耗降低(下降)了0.8公斤/噸,電耗月平均下降了4.9度/噸。
3.2 解決工藝和環(huán)保改造等設(shè)備問(wèn)題
為適應(yīng)環(huán)保要求,我廠198m2燒結(jié)機(jī)配料除塵灰經(jīng)過(guò)后期改造,將除塵灰通過(guò)氣動(dòng)輸入到白灰倉(cāng),直接配入混合料中。除塵灰對(duì)白灰的穩(wěn)定配入造成較大影響,主要表現(xiàn)為灰倉(cāng)竄灰頻繁,下灰不穩(wěn),時(shí)常造成停機(jī)和水份波動(dòng)。為了解決這個(gè)問(wèn)題,我們將下灰倉(cāng)口更換成變頻卸灰閥,配料控制程序相應(yīng)改變,徹底解決了配料竄灰和下灰不穩(wěn)的問(wèn)題。
3.3 環(huán)冷熱風(fēng),改造提高環(huán)冷機(jī)冷卻效率、降低燒結(jié)固體燃耗
我們對(duì)環(huán)冷機(jī)3、4段部位和燒結(jié)機(jī)7、8、9號(hào)風(fēng)箱增加集氣罩,在環(huán)冷機(jī)上新增熱風(fēng)管道與燒結(jié)機(jī)7、8、9號(hào)風(fēng)箱上部密封罩聯(lián)通,利用燒結(jié)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的負(fù)壓和環(huán)冷風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的正壓,將環(huán)冷機(jī)高溫冷卻廢氣引到燒結(jié)機(jī)參與燒結(jié)生產(chǎn)。
通過(guò)熱風(fēng)投運(yùn)前后相同原料和工況下的對(duì)比,燒結(jié)礦排礦溫度平均下降18.45度,最高排礦溫度由原來(lái)的大于150度降低至100度以內(nèi),固體燃耗配比降低0.02%。
3.4 根據(jù)實(shí)際改變篩分系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)方式
根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)生產(chǎn)返礦的跟蹤,發(fā)現(xiàn)篩分系統(tǒng)篩板更換周期制訂不合理,造成返礦中大粒級(jí)占比大,浪費(fèi)嚴(yán)重。為此,篩板更換周期確定由6個(gè)月降為2-3個(gè)月,及時(shí)更換1#篩篩板,將返礦篩篩板更換為5mm篩板。相關(guān)措施實(shí)施后,內(nèi)返中大于5mm粒級(jí)降低20%,內(nèi)返比例同比下降3%。

3.5 強(qiáng)化精益改善,提高設(shè)備作業(yè)率
通過(guò)精益改善工作,將原來(lái)停機(jī)處理的問(wèn)題,變?yōu)椴煌C(jī)處理,從而提高作業(yè)率,相應(yīng)提高了燒結(jié)礦產(chǎn)量。
比如:混三皮帶不停主機(jī)更換、混七皮帶磨損的在線處理、板式給礦機(jī)螺栓的在線緊固、制粒機(jī)礦槽出料口改造等。上面這些精益改善工作的進(jìn)行,在提高生產(chǎn)管理水平的同時(shí),對(duì)燒結(jié)產(chǎn)量提升起到了促進(jìn)作用。
4 效果評(píng)價(jià)
通過(guò)各項(xiàng)提產(chǎn)降耗措施的執(zhí)行,邢鋼198m2燒結(jié)機(jī)各項(xiàng)指標(biāo)明顯提升,收到了較好的效果。燒結(jié)礦成品系數(shù)累計(jì)達(dá)到1.37噸/小時(shí).平米,入爐日均產(chǎn)量穩(wěn)定在6500噸以上。較歷史同期提高1374噸,年創(chuàng)效7053.54萬(wàn)元。

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